2019年锅炉车间节能工作总结

发布 2019-07-20 02:20:37 阅读 9179

锅炉车间针对公司要求,节能减排,实现低碳发展,促进经济提质增效升级的必由之路,把依法用能、节能降耗、降低成本、增加效益、利国利民为方针,自觉遵守节能法律法规及标准要求,认真贯彻公司内部执行节能内容和要求,并建立了能源管理体系,严格按照能源管理体系、程序文件的要求,把本车间能源管理落实到实效,圆满完成了今年的节能任务。

主要烟煤消耗指标降幅较大,按锅炉加水计量:全年用烟煤26132.5t,产蒸汽为159556.

7吨,**计1-11月份蒸汽耗烟煤为163.8kg/t,比去年182.8公斤减少了19公斤,蒸汽耗电为25.

2kw比去年28kw减少了2.8kw。2015年总共节约烟煤3031吨,节电为446756 kw,为公司节能降耗发挥重要作用。

两软水岗位全年用一次水:673549吨,产软水:442793吨,总产水率为65.

74%。

为了调动员工节能积极性,加强车间的节能管理推动调动工作,落实节能管理责任,强化车间节能措施、观念,有效控制能源消耗,具体做了以下工作:

一、认真贯彻执行,节能法律法规,严格执行各种节能管理规章制度。

二、加强对节能工作领导,成立车间主任为组长的节能小组,强化节能管理,定期研究部署本车间的节能工作,完善节能管理网络,完善节能目标管理,把节能目标分解落实到班组和个人。

三、完善节能绩效考核体系,定期进行检查考核。

四、降低蒸汽耗烟煤措施:在现有的设备上2015年比2014年有明显降低,主要是车间通过内部管理:稳定生产、加强操作、严控几项重要指标、小改小革等措施完成。

严把锅炉给水温度、给水质量、烟气温度、烟煤质量关和煤厂存量关以及炉渣含碳量等主要几项指标;并且对锅炉操作加强管理,主要对值班长和岗位组长严格考核,特别是责任心差和操作水平不稳定人员进行了调整,大大提高了锅炉效率,关健是对锅炉的过热器和省煤器进行了检修更换,对蒸汽耗烟煤的降低起到了关健作用。

五、减少蒸汽耗电措施:主要是锅炉负荷尽量控制在80%以上。负荷低时,电耗增高。

与用汽车间加强协调,尽量避免锅炉半负荷运行状态。加强对运行设备的管理,禁止锅炉频繁检修倒炉问题,一开一停浪费太大。在没有变频的运行泵的情况下,禁止水泵半负荷运行,做到能间断性开启就禁止连续开启运行。

加强办公室和岗位操作室内风扇、照明、空调和电脑的合理使用,严禁电炉子、热的快等电气设备的使用,在天气温度偏低的情况下,可停止降温风扇;力争做到运行设备的效率达到最大化。

六、合成氨生产系统停产后,软水产能和锅炉产能都相对减少,并且用电设备都存在着“大马拉小车”的现象,造成各项消耗普遍增高,因原有的生产系统分别是新、老两条生产线,整改难度大,所以必须全厂全方位的考虑:1、做到地下水与地表水能互替。2、两岗位合并一岗位。

3、运转设备节电到极限。1、把新、老软水岗位工艺全部合并到新软水岗位工艺上运行,新配老软水岗位产水管到脱盐水岗位产水管上,防止外井发生问题无水,影响正常生产;同时停运1台老软水岗位凉软水泵,节约用电55kwh.2、新配两钠冷凝水去新软水岗位凝结水箱,为了两岗位合并一岗,减少配置人员做前提。

3、新配去35吨锅炉中压给水管与去两钠废锅的低压给水管相串联,并且加上自动调节装置和安全装置,用1台锅炉给水泵**全公司用水单位。停运老软水岗位锅炉给水泵1台,节约用电132kwh,如果锅炉给水泵用上变频器并把给水压力降低至2.2mpa还能节约60kwh;新软水岗位新配产水管直接去凝结水箱,停用通过凉软水泵送到凝结水箱内的旧工艺流程,加上在硝酸停车期间,为了解决配40酸和两钠、硝酸少量用水的问题,新加1台7.

5kwh的凉软水泵,就可以完全停运凉软水泵55kwh 电机1台,节约用电55kwh-7.5kwh=47.5kwh;提议借助水库水的自身压力,新配一根水库水管去原来的冷却水管,间断性停运一次水泵1台,节约电耗15kwh;因产能降低公司用水量减少,外井水压高,建议调低变频器或者间断性停泵(63kwh)运行。

七、继续降低35吨锅炉脱硝脱硝氧化镁用量:自35吨锅炉脱硫脱硝开车以来,通过车间的小改小革等办法,氧化镁用从120吨/月降到现在的90吨/月,2015年争取降至60吨/月左右,措施主要是加大水浴除尘器的脱硫除尘效果,新增加一层喷头,在不增加电耗的情况下增大喷射脱硫量,并且延长脱硫反应时间,使脱硫效果明显提高;因脱硝工作没有成熟的经验,车间通过理论与实践,逐一对脱硝做实验,并且从多个方面进行改造,最终找到一个合适的反应区,不光能保证烟气脱硝达标,还大大降低了双氧水脱硝剂的使用量。对脱硫循环水加大了多层过滤效果,解决防堵防结垢现象。

并继续利用锅炉炉渣的碱性做文章,做细做好,降耗效果明显。

八、提高两软水岗位产水率,减少废水、废酸、废碱排放量,保证污水处理效果,做到补入循环水的水质提高一个档层。

九、改革创新是企业生存和发展的保障。车间小改小革投资少,见效快,能减少劳动强度、降低一定的消耗,安全操作有保障,车间大大提倡合理化建议,采取奖励的办法提高大家的积极性。2015年全车间提出合理化建议96条,车间采纳62条,公司采纳15条,为公司节约120万以上。

十、加强本车间的节能宣传教育,提高职工节能意识。

十。一、搞好煤场管理,抓好烟煤进货,按规定取样分析。然后经过加工处理,确保入锅炉前烟煤质量。

十。二、建立煤耗统计原料记录和统计台帐,按要求报送能源消耗统计报表。

车间定期对以上规定进行检查、考核,超额完成责任目标,成绩突出的给予奖励,不能完成目标要求的给予处罚。

在2016新的一年里,我们会继续采用新工艺、新技术、新设备,对高能耗工艺、设备进行技术改进和替代,持续改进能源管理,实现节能减排,资源综合利用,提高能源利用效率,降低生产成本,增加效益,为共创我们的绿色低碳企业而奋斗。

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