2024年球团节能降耗情况

发布 2024-03-31 19:40:10 阅读 4617

球团厂修旧利废、小改小革、科技创新实施情况总结。

结合公司节能降耗、小改小革工作的启动以来,2010年球团也开展了很多工作,并取得一定成果,具体情况如下。

一、改善竖炉炉条结构,延长使用寿命。

改造前,因炉条结构、化学成分的不合理,使用不足两个月就出现炉条变形甚至脱落,为了成品球的质量不得不停炉更换。故商量讨论,从外形结构形式、内部化学成分两方面进行突破,并取得明显的成果:

1.延长使用寿命,降低辅材成本。改造前每月平均消耗44件,使用周期2个月,月消耗成本44×208=0.

9万元,年消耗0.9×12=10.8万元;改造后每月平均消耗16件,使用周期6个月以上,月消耗成本16×219=0.

35万元元,年消耗。35×12=4.2万元,该项节约年辅材成本6.

6万元;

2.减少因炉条的质量问题导致的停炉,提高产量。改造前,因炉条变形导致的下料不畅或脱落,平均每月1次,每次处理时间4小时,且工人的劳动强度相当大,月损失的产量为4×60=240吨,年损失240×12=2880吨;改造后,未出现过类似情况,仅在计划检修过程中进行局部更换,如果不需要拆炉条,基本不需要更换,也就相当于每年增加2880吨产量,合计2880×100=28万元;

该项改造节省成本消耗6.6万元,产量效益28万元,共计34.6万元。

二、全厂路灯实现自动控制,减少电耗浪费。

改造前,全厂路灯的开启及关闭,每次都必须由人手动操作,因工作的复杂性、员工责任心的问题,天亮以后路灯未关闭,造成电能的浪费,针对此弊端,经过电工班的研究,将路灯的控制方式改为自动,只用了一个时间继电器就实现了自动控制,不需要人来操心,且开关灯时间可以随着昼夜的变化来调整。通过改造后,杜绝了路灯电耗的浪费现象,我厂共有46盏路灯,每盏400w,如果每天早开晚管1小时计算,1年就会有46×0.4×30×12×1.

00=6624度电浪费了,即该项改造可节约年电耗成本0.66万元。

三、修理电动执行器,节约辅材消耗成本。

竖炉风机旁通阀使用的电动执行机构,因长期在振动环境中运行,出现无法控制的现象,影响操作;经电气技术员的检查,发现电路板上的一个电容器烧坏,只需更换电容及局部调整,该执行机构又能正常控制。本项中的执行机构价值1.05万元,通过修旧利废后,电容器价值10多元,即节约成本1.

05万元。

四、3#冷水泵与1#冷水泵共用启动系统,节省消耗。

由于大水梁的改造,所需的水量要增大,相应的只有将冷水泵增加到3台,实现两用一备,而冷水泵的电控部分,只有两台水泵的启动器;经过分析决定,1#和3#水泵可共用一个软启动器。经过该方法处理后,既保证了水泵的安全运行,也节省了辅材消耗,1套软启动器的价值1万元,1个配电柜的价值0.2万元,新加的断路器不足0.

1万元,总体说,该项改造节约辅材成本约1.1万元。

五、改造筛分减速机套筒轴,节约辅材成本。

在使用过程中,多次出现筛分用的摆线针轮减速机的套筒轴扭断现象,经分析,该减速机设计存在问题,在阶梯处的轴过细,强度不够,且该段轴可以加粗,于是经技术员的测绘,要求机修厂按图纸加工。更换上改造后的轴后,减速机运行正常。该类细轴减速机共有30台,每台减速机的成本2000多元,如果不换轴的话,损坏后就是报废,即该项改造节约辅材成本0.

2×30=6万多元。

六、4#皮带传动系统改造,减少维护成本。

原设计的4#皮带传动部分是结构较精简、安装较方便的电动滚筒,该种传动方式虽然较方便,但毕竟减速机和头轮甚至是电动机精简为一体,受空间的局限影响,使用起来维护量大,因电动滚筒减速机高速齿轮、轴承损坏导致的事故较频繁,我厂就有体会,改造前4#皮带至少有4次因电滚筒导致停产的事故,且每年至少要更换1个电动滚筒,给设备维修及生产都带来负面影响,所以经我厂研究决定,将4#皮带传动方式由减速机和头轮为一体的电滚筒改为分离式,该项改造投入电机1台、头轮1套、减速机1台、联轴器2套,总费用0.51+0.67+0.

12+0.05=1.35万元,但使用至今(9个月),从未出现因传动系统导致的事故,该条皮带的事故率为0。

改造前,因皮带事故导致的产量损失4×4×60=960吨左右,且每年需更换1个电滚筒,总损失960×100+2.5=12.1万元;改造后,维护的内容只有减速机高速轴,价值650元,虽然改造投入1.

2万元,单从2010年来说,改造效益至少为12.1-1.35=10.

75万元;若按减速机的报废周期(3年)来计,改造前的损失4×4×3×60×100+2.5×3=36.3万元,改造后只需投入0.

65×3=1.95万元的维护成本,即改造后的总效益为34.35万元。

七、修复链板机料斗,节约辅材成本。

更换下的链板机料斗,易损部位基本在料斗的挂耳部分,虽然有隔板变形情况,但数量不是很多,经更换挂耳后修复的料斗,从使用上看效果很好,与新备件没什么区别。自2月份至今,已修复料斗60余件,节省辅材成本60×299=1.79万元。

八、改造布料皮带结构,减少设备故障。

原设计的布料皮带,是有我厂生产的实际情况,该条皮带不具备用皮带胶连接的条件,只能用皮带扣连接,然而经过3个改向滚筒的拉扯、扭曲作用,皮带的使用寿命不长,损坏的地方主要在皮带扣处,经过研究决定,借3月份中修机会,对皮带进行改造,将3个改向轮减为1个,即该条皮带就只有1个电动滚筒(尾轮),1个头轮。改造前(2009年),共消耗皮带23条,每次耽误的时间按30分钟计,更换皮带所带来的辅材消耗为23×205×21=9.9万元,产量损失为23×30×100=6.

9万元,共损失16.8万元;改造后,共消耗皮带7条,更换皮带所带来的辅材消耗为7×205×21=3.0万元;产量损失为7×30×100=2.

1万元,共损失5.1万元,该项改造的年效益为11.7万元。

九、改善大水梁结构,提高冷却效果。

自投产至2010年3月,共23个月以来,竖炉大水梁出现漏水现象,给整个持续生产、竖炉炉龄都带来负面影响,针对存在的问题,经研究决定,对大水梁进行改造处理:水管数由8根变为10根,增大受力并提高稳定性;连接水管用的筋板,由耐热、耐磨、耐腐蚀的类似不锈钢取代仅能耐热、耐磨的合金铸钢,提高在在恶劣环境下的抗氧化性能;冷却水循环方式由以前的内进外出改为外进内出,各管进水和出水都是单独的,在改善冷却效果的同时,也缩短排除水管故障的时间,从冷却水的出水温度来比较,改造前的温升最高达16℃,改造后尽管偶尔会出现5##(因5##处于最底层,是三个面受热,其它的只有两个面受热)水温稍高,温升达10℃,其它的基本在8℃以下,均低于设计标准的12℃,此改造是优于原设计的。

至于使用寿命方面,因目前还在使用之中,也无法查看,还未清楚,但从目前的运**况来看,寿命绝不会短;水梁运行正常了,导风墙才会正常,整个炉子也才会顺畅,整个生产也才可能正常。

总体来说,以上九项至少共减少辅材消耗、赢回产量效益共67.65万元。本年来在修旧利废、小改小革、科技创新方面确实做了些工作,也取得一定成效,但目前还有对备件进行充分挖掘的空间,争取来年逐一突破,使辅材成本得到有效控制。

二〇一〇年十二月二十九日。

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