生产技术部跟班总结

发布 2024-01-20 20:10:12 阅读 6930

关于板石12004终采技术总结。

板石煤矿为了提高12004工作面回撤速度,最大限度**煤炭资源,预先在停采边缓掘送了一条回撤巷道。回撤巷道高度为2.7米,宽度为4.

2米,矩形断面,锚网支护。巷道顶板锚杆打设6排,间排距为0.8×0.

8米;锚索打设3排,间排距为1.2×1.6米。

顶板网下衬了8根钢丝绳,用单体配合∏梁架设一梁二柱抬棚,棚距1.0米。

2024年7月21日9时,12004工作面推进距离回撤巷道,上头6米,下头4.5米,采线与下顺呈78°夹角。回撤巷道顶板无明显下沉,但底鼓涨帮严重,巷宽不足3.

5米,最大巷高1.6米,最小巷高0.5米。

回撤巷道顶板深、中、浅全部离层110㎜以上。根据顶板出现的异常现象,采用分3段破垛进入回撤巷道安全施工措施。破垛后,先用综采支架前探梁托住∏梁梁头,用机组清扫回撤巷道中的浮煤。

靠帮打设帮柱,与综采支架形成单柱、∏梁、顶梁联合支护结构,确保工作面全部综采设备安全顺利撤出。

公司各级领导对12004终采回撤工作十分重视。董事长、总经理、生产副总经理以及其他有关领导轮番深入现场,协调解决问题。板石煤矿领导、采煤区主要领导跟班作业,现场指挥。

生产技术部、机电装备部选派技术人员现场顶班,进行技术指导。从2024年7月22日白班起至2024年7月31日白班止,生产技术部共计顶班9天。现从工程技术角度,总结一下通过顶班得到的经验和教训。

一、经验:1、回撤巷道顶板支护技术取得巨大成功。板石煤矿20层在19个月中,已经采了7个工作面,开采78.

57万平方米。回撤巷道处于20层上履岩层大面积活动过程和12004煤壁前方支撑压力的双重破坏,在强大的矿山压力作用下,回撤巷道顶板离层,底鼓剧烈,最终出现顶底板“亲嘴”。在此情况下,直接顶板依然完整。

原因是加密的锚网索使直接顶板形成一个完整的“密度板”,的在采线距回撤巷道2米处的煤垛中可见“密度板”与工作面顶板的台阶下沉。加上单体∏梁抬棚和木垛的辅助支护,保持了回撤巷道直接顶板的完整性。当新的回撤巷道形成时,回撤作业空间在“单柱、∏梁、顶梁联合支护结构”下形成,安全可靠。

12004回撤巷道顶板的支护技术,为今后巷道抵抗强大矿山压力提供了宝贵的经验。

2、积极组织、合理安排,做到人尽其才,物尽其用。矿、区、队领导能够根据具体施工情况,合理的安排各个工序的人员布置,能够尽最大可能的使人尽其才、物尽其用。在合理安排施工方面,矿组织机关辅助人员到工作面上顺槽拉底。

当机组出现故障时,队长派专业人员维修机组,其他人员安排把工作面单体倒到联巷并且码放整齐,清理溜子道卫生,为机组正常开气施工创造条件,减少因为单体没有撤出影响施工的时间。再者,12006工作面生产过程中,由于机械故障,除机械检修人员检修机器外,其他作业人员全部调整到12004工作面支援破垛工作。从而极大解决了12004工作面作业人员少的问题,使平常每班截割进刀50~60米上升到当班进刀200米,提高了施工速度。

3、积极应对客观条件变化,严格按规程要求施工,保证了施工安全。12004工作面破垛工作困难很多,既要防范片帮漏顶伤人,又要联网衬绳,回单体调整∏梁等工作还存在许多不确定因素,整个施工过程工序繁杂。矿、区、队领导现场指挥,身先士卒,以身作则,用规程指导生产。

每一个作业人员都能够严格按照作业规程要求施工,无论是铺网、挂绳、还是回撤单体支柱都能够在有效的支架下安全作业,没有违章现象和野蛮施工现象。公司领导和顶班技术人员对回撤巷道内的单体回撤,支架调整,轨道处理等方面出现的新问题,出谋划策,积极指导,从整个破垛到形成新的回撤通道,没有发生一起安全事故。

二、教训:

第一,类似12004这样条件的工作面终采回撤不宜采用提前打设回撤巷道技术。12004回撤巷道直接底板为0.4~0.

8米的岩层,岩层以下是厚度2.0米的煤层。回撤巷道正处于大面积顶板不稳定状态下,承受来自大面积顶板和工作面回采超前的双重压力。

在强大矿山压力作用下,回撤巷道两帮煤体和底板煤层同时变形位移。巷帮向外位移受到了锚网支护的限制,而底板位移则靠0.4~0.

8米的岩层控制,这么薄的岩层承受不了下部煤层向上位移的压力。因而,回撤巷道底板煤层无限制地向上位移,快速底鼓,底鼓速度最快时一天底鼓高度达到0.4米,最终形成顶底板“亲嘴”。

由于回撤巷道使工作面上、下顺槽暴露底板面积加大,巷道底鼓速度加快,巷道拉底变成了占用人力较多的环节。实践证明,在顶板大面积活动期间、高地应力情况、底板附近有煤层等条件下,不宜采用回撤巷道技术。

第。二、工作面分段破煤垛进入回撤巷道,设备管理难度大,铺网衬绳时间长。在施工过程中由于采煤机斜切进刀、割煤,工作面溜子弯曲过大,阻力增加,工作面机电设备故障多发。

每天都出现设备故障,不是采煤机事故、就是溜子事故、再不就是电缆漏电。从24日白班到30日白班,共发生溜子事故4起,影响32小时,机组事故2起,影响8小时,端头支架换油缸一次,影响8小时。同时,工作面顶板铺网衬绳工作不是集中完成,不能与其他工作(如定检定修、生产准备等)同时作业。

赶到夜班人员少,机组就动不了,直接影响破垛时间。今后,在回撤巷道破垛工作中,应采取整体推进斜切进刀,逐步截割煤垛的方法施工。同时,要搞好设备的检修工作,提高检修质量,尽量减少机械故障对施工的影响。

第。三、工作面终采需要进行伞形调整时,调整后不宜平行推进。12004终采前,采用伞形调整施工方法采完三角煤,是最佳工作方案。

为尽快形成采线与回撤巷道平行,板石煤矿科学地采用了伞形调整施工方法。到7月21日,形成一个平均5米的煤垛,具备平行推进条件。但是,由于工作面溜子拉下山,在采线与工作面下顺呈78°夹角情况下,每平行推进三刀,工作面溜子、支架就向下自然窜出1.

5米,工作面下端头管理十分困难。为了创造施工条件,工作面每推进3刀就将溜子与综采支架连接体断开,整体向上推溜子,综采支架调整方向后再行连接。同时,下顺槽开帮。

每次都需要1.5个班时间,对破垛工作影响很大。

第。四、采煤人员出勤少,工作面作业人员不足,不能实现流水作业。采煤班组在册人数为20-22人,扣除工伤病假和轮休,每班出勤人数在13-15人,出勤率低。

在破垛期间,正常采煤与终采准备有条件平行作业。但是,采煤各工序需要占用一部分人员,准备各工序(运网、铺网、连网、衬绳)需要占用一大部分人员。采煤区调动定检定修人员和零散工程种人员从事准备各工序,白班工作,措施得力,效果很好。

赶上夜班必须连网时,因为人员不足,采煤不能够与连网平行作业,动不了机组。由于人员少,不能平行施工,从而延长了施工时间。今后的工作中,应该安排好工人轮休,防止出勤不均衡现象的发生。

总结本次12004回撤巷道技术实施全过程,吸取经验教训,为今后工作少走弯路,很有帮助。今后,我们在制定技术方案前,要全方位考虑各种客观因素,要对施工全过程进行仔细思考。借鉴12004终采经验教训,举一反三,突出工程技术的科学性、安全性、合理性,为建设安全高效矿井贡献力量。

生产技术部 2024年8月10日)

生产技术部

1 负责公司长远规划和年 季 月度的基建期 生产期计划编制下达,基建 生产运行 分析和各单位生产技术管理。2 负责组织各生产单位开拓设计 盘区设计 重点工作面设计方案的审查。3 参与各生产单位开拓开采部署 生产环节技术改造和综采综掘设备更新的论证审定。4 负责设计变更的审批工作。5 负责制定井工矿和...

生产技术部部职责

部门使命定位。对公司生产 技术 质量控制进行管理,为公司战略目标与年度经营计划的达成提供保障。根据公司生产经营和战略发展需要合理调配生产资源,以确保公司正常的生产经营和发展战略需要 做好员工技术培训工作 做好公司装置。部门职责。一 生产管理。负责生产调度的管理,协助负责各事业部生产装置保持良好的工况...

生产技术部部职责

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